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亮點:看知名鋼企如何用蘭炭實現(xiàn)減煤降耗與環(huán)保運行的平衡

發(fā)布日期:2021-09-07 作者:一代天焦 點擊:


? 看梅鋼公司是如何實現(xiàn)節(jié)煤降耗與環(huán)保運行的平衡?


早在2013年,梅鋼就已經(jīng)意識到噴吹蘭炭是環(huán)保運行、降低高爐噴煤成本的重要途徑。自從2017年江蘇省南京市執(zhí)行限煤政策以來,梅鋼每年煤炭限量從480萬噸減到349萬噸,再到目前的340萬噸,這對一個高載能的鋼鐵企業(yè)來說,無異于難上加難。為此,梅鋼不得不在2018年9月關(guān)停了4號焦爐,增加價高質(zhì)次的外購焦炭采購量,煉鐵成本大幅度上升。

因此在2017年年初限煤政令一出,當機立斷決定用高比例蘭炭替代煉焦煤,研究策劃了燒結(jié)停用無煙煤、以清潔燃料蘭炭大比例替代高爐噴吹煤的系列技術(shù)方案。寶鋼股份中央研究院梅鋼技術(shù)中心煉鐵首席工程師畢傳光認為,就梅鋼環(huán)保、成本、高爐順行的嚴峻形勢,必須要做好高比例噴吹蘭炭,甚至是全噴蘭炭的所有技術(shù)研究才能應(yīng)對環(huán)保和成本帶來的挑戰(zhàn)。

為確保方案可行,又根據(jù)工藝技術(shù)指標,制定個性化的蘭炭技術(shù)指標要求。2019年10月份煉鐵廠直接進行蘭炭噴吹,兩個月內(nèi)達到較高標準;到2020年10月,梅鋼成為國內(nèi)第一家以95%蘭炭和5%焦炭除塵灰全部替代噴吹煤且實現(xiàn)穩(wěn)定噴吹的廠家,并擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)和穩(wěn)定的蘭炭噴吹應(yīng)用技術(shù),使得高價的外購焦用量大幅度下降,一舉扭轉(zhuǎn)了煉鐵成本高的被動局面,這一技術(shù)方案置換出了寶貴的煤炭指標。(以上內(nèi)容來源:寶鋼股份黨委組織部、中央研究院、梅鋼公司)

2021年8月16日,中國機械冶金建材工會全國委員會,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會“全國重點大型耗能鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備節(jié)能降耗對標競賽 2020年度競賽結(jié)果公布:梅鋼4號3200立方米高爐,獲評3000~4000立方米高爐優(yōu)勝爐:4號高爐在工藝技術(shù)方面,狠抓原燃料篩分管理,改進操作思路,用足風溫,嚴格爐熱制度、造渣制度;降低輔料用量,降低燃料比,提高噴煤比,摸索并實現(xiàn)蘭炭100%替代煤粉噴吹。 2020年,4號高爐高效、低耗運行,噴煤比142.95公斤/噸,較2019年提高了7.63公斤/噸;工序能耗383.73公斤標煤/噸,較2019年降低了27.85公斤標煤/噸。

2021年梅鋼為貫徹落實綠色低碳發(fā)展要求,繼續(xù)采用清潔燃料蘭炭大比例替代無煙煤進行制粉噴吹。完成了2號高爐噴煤系統(tǒng)的改造,改變了不能噴吹蘭炭的歷史,實現(xiàn)此高爐80%的大比例蘭炭噴吹,節(jié)省有限的高爐煤炭指標。


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“天焦”噴吹蘭炭:鋼企高爐噴吹專用蘭炭


“天焦”噴吹蘭炭正能集團專為鋼鐵企業(yè)量身定制生產(chǎn)的鋼企專用蘭炭品牌。“天焦”噴吹蘭炭以其更好可磨性、更穩(wěn)定性能、大批量連續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)能力,是噴吹蘭炭領(lǐng)域內(nèi)的標志性品牌,備受鋼企青睞,先后直接或間接供應(yīng)國內(nèi)包鋼、梅鋼、萊鋼、泰鋼、寶鋼、青島特鋼等大型鋼企。日本鋼企巨頭新日鐵自去年12月份開始,經(jīng)由貿(mào)易商之手從正能集團每月采購1-1.3萬噸左右的“天焦”噴吹蘭炭,占其蘭炭總采購量的一半以上。

1.全面掌握定制化生產(chǎn)可磨性60±2指標工藝技術(shù)

目前,高爐噴吹使用蘭炭粉是優(yōu)化高爐燃料結(jié)構(gòu)、降低燃料成本的重要技術(shù)手段。但是,鋼鐵企業(yè)在使用傳統(tǒng)通用蘭炭過程中普遍發(fā)現(xiàn)制粉能耗升高、臺時產(chǎn)量降低的現(xiàn)象。市售的50多種不同地區(qū)蘭炭的可磨性指數(shù)HGI區(qū)間為44-52,不利于高爐噴吹生產(chǎn),也是以來一直是制約其在高爐噴吹中高比例應(yīng)用的瓶頸問題。

經(jīng)過正能集團與產(chǎn)學研戰(zhàn)略合作單位西安建筑科技大學冶金工程學院深入分析研究及大批量化的實地工程試驗,正能現(xiàn)已全面掌握定制化生產(chǎn)可磨性60±2指標的噴吹專用蘭炭,生產(chǎn)出與無煙煤性質(zhì)接近并優(yōu)于市場普通噴吹用噴吹蘭炭料。

2.定制化生產(chǎn),并可持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)

正能集團是國內(nèi)低階煤分質(zhì)分級利用領(lǐng)域內(nèi)的高新技術(shù)企業(yè)、中國低階煤分質(zhì)分級利用項目360萬噸蘭炭規(guī)模產(chǎn)能、全國十佳蘭炭企業(yè)、中國煤炭加工利用協(xié)會副會長單位、中國鋼企煉鐵蘭炭領(lǐng)域的開拓者和品牌專家、中國《高爐噴吹蘭炭技術(shù)要求》行業(yè)團體標準的主要制定單位。

正能集團年360萬噸+旗下120萬噸的蘭炭產(chǎn)能,采用分區(qū)域定制化生產(chǎn)模式,滿足不同鋼企用戶的不同性能指標要求。且正能集團蘭炭產(chǎn)品篩分比例中,適用于鋼鐵企業(yè)使用的蘭炭沫的篩分比例在50%左右,遠高于行業(yè)一般10%-15%的蘭炭沫篩分比,可實現(xiàn)大批量持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。保持較高的固定碳含量,較低的灰分、硫分、揮發(fā)份含量,有利于鋼企大批量持續(xù)穩(wěn)定應(yīng)用。


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在大力實施新舊動能轉(zhuǎn)換,促進綠色發(fā)展的大背景下,順應(yīng)國家經(jīng)濟發(fā)展趨勢,推進煤炭清潔化利用,助力鋼鐵行業(yè)節(jié)煤降耗、環(huán)保運行,是“天焦”噴吹蘭炭不斷研發(fā),堅持創(chuàng)新升級的動力源泉。正能集團會一如既往的堅持不斷革新技術(shù),優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,為廣大合作伙伴提供更節(jié)能、更高效的清潔能源,竭誠歡迎鋼鐵企業(yè)考察洽談,為鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)節(jié)煤降耗,環(huán)保運行貢獻我們的正能力量。




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